规格1.7立方-5.0立方定做
种类标准斗岩石斗加大斗侧卸斗
是否支持定做是
材质Q345B
发货地山东临沂
发货方式物流托运
批发供应装载机配件,30装载机、50装载机铲斗支持定制生产,供应龙工853装载机铲斗,不同种类的铲掘物料,需要不同结构形式的铲斗,通常铲斗由切削刃,斗底,侧壁及后斗壁组成。铲斗切削刃的形状根据所铲装物料的不同而异,通常分为直线形和非直线形两种。
装载机铲斗主刃板变形的原因及防止措施在制造装载机铲斗过程中,主刃板往往出现上拱,下塌,扭曲等变形,为保证主刃板平整,我们用油压机进行整形,这不但延长了生产周期,增加了生产成本,而且增加了主刃板的内应力,为此对铲斗的结构和生产过程进行分析,找到了主刃板变形的原因,并制定相应的防止措施。
1 铲斗主刃板变形原因分析管理原因 铲斗主刃板为板材气割下料后外协加工件,由于板材的装卸,运输,存储等原因造成主刃板出现上拱,下塌和挠曲变形。对前两种变形,组焊铲斗前可以在油压机上对板材进行校平,但对挠曲变形却难以调整,以至带到以后的铲斗组焊工序中去。
焊缝密集并且焊缝形式不合理使焊接工作量和热输入量都相当大。同时由于主刃板的挠曲变形,使主刃板与斗底板,斗壁板对接间隙加大并且不均匀,当按图纸要求将各件组装后,经现场测量对接间隙中间部位分别为10mm和 3mm时,两端间隙平均≥18mm和11mm。对接间隙的加大增加了焊接工作量和焊接热输入量,间隙的不均 匀使焊接热输入量不均匀,焊后冷却收缩变形量就会不均匀,这样各焊缝冷却后,就会使斗底板,斗壁板。设计原因 铲斗底部焊缝主要集中在背面板产生相应的焊接变形。
操作原因 铲斗组焊过程分三步:斗壁板卷板,斗壁板与斗侧板组焊,对接主刃板,铺斗底板,与支撑板一起上胎组焊铲斗,焊接。这三步工序相互立顺序进行互不干涉。在斗壁板卷板时,因两端受力不均或压型线与斗壁板两边不平行等原因而出现扭曲。
铺斗底板时,由于斗底板不平整或其他原因使斗底板局部高出两侧斗侧板或主刃板,破坏主刃板与两斗侧板构成的平面,组焊完铲斗后不能放平,误以为主刃板产生焊接变形。焊接铲斗时没有从减小焊接变形的角度出发,按焊接工艺制定的焊接顺序执行,进行均匀对称焊接,尤其在焊接主刃板与斗壁板,斗底板的对接焊缝时,任意施焊,造成焊接热输入量过分集中,正反两面的焊接变形不能相互抵消,使主刃板产生焊接变形。这样各步工序产生的误差和焊接变形都集中到一起,致使铲斗焊接完毕后,主刃板产生变形。

广泛应用于采矿,土方,林业,采石,物流,水泥,**,垃圾填埋,农业,港口,能源行业,钢铁行业,城市建设等工程建设,主要作用是将各种物料从一个地点转运至另一地点。在大多数情况下,装载机配装的工作机具是铲斗,用于铲掘及转运物料。装载机铲斗,作为直接接触工作物料的工作机具,是装载机的主要磨损件之直接关系到使用成本。本文主要介绍装载机铲斗的磨损形式及如何延长铲斗的使用寿命。装载机是一种常见的土石方工程机械设备。
铲斗磨损形式及原因分析装载机铲斗容积较大,一般采取铲斗前端焊接耐磨材料制作的铲刀板(如16Mn等材料),铲斗两侧安装边护板,然后在铲刀板上等间距安装斗齿,斗齿与铲刀板的连接方式为螺栓连接,也有个别厂家的车型铲刀板与铲斗采用螺栓连接的方式。
铲刀板磨损铲刀板磨损铲斗严重,表现在厚度变薄,位于斗齿之间的铲刀板由原来的直线型逐渐成为向内弯曲的弧线型。刀板铲刀板磨损后,由于其厚度减少,当更换斗齿时,斗齿后端上下部分与铲刀板之间存在的间隙较大,两者之间仅依靠斗齿螺栓进行固定,则装载机工作一段时间后,由于斗齿频繁承受物料的冲击,导致斗齿固定螺栓松动,进而造成斗齿及铲刀板磨损加剧,铲斗终导致铲斗无常使用。
铲刀板更换不及时,容易造成铲斗的母体(下端)过度磨损,同时降低了铲斗的整体刚度,易造成铲斗受力变形,并严重影响了使用寿命。斗齿磨损斗齿在铲装作业中起着“开路”的作用,磨损速度铲斗快,因而更换铲斗频繁。磨损的形式为长度变短,厚度变薄,甚至上下两部分分离。
斗齿斗齿的固定螺栓松动后,驾驶员未能及时进行固定,造成斗齿螺栓与斗齿及铲刀板之间的配合间隙越来越大,有可能造成固定螺栓折断或者斗齿损坏,增加铲刀板的磨损。由于斗齿缺损或者过度磨损后未及时进行更换,造成铲刀板过度磨损,进而造成铲刀板因早期损坏而提前报废,降低了铲斗的使用寿命。
铲斗后部磨损铲斗后部弧形部分横向位置由原来的直线型变为向内弯曲的弧线型。该部分过度磨损,造成了其整体强度降低,由于后部(转斗销孔处)频繁承受转斗油缸的拉伸作用,其强度降低,造成固定弧形部分的转斗销位置被向内侧拉伸,由此导致铲斗在装载机的收斗作业中不能使铲斗保持水平位置,严重者甚至造成铲斗不能收满物料,大地降低了装载机的工作效率。新机型对铲斗动臂销孔,转斗销孔的位置进行了加固,增加了该位置的强度,从设计方面解决了这一问题。

铲斗只能外翻无法内收铲斗是挖掘机多个动作用到的‘前锋’,尤其是挖土,装车,技术娴熟的老司机能把铲斗用的像人的双手一样灵活,说白了一句话铲斗动作很大程度上决定了工程活完成的质量。既然是工具就不能保证一直用不坏,比如说铲斗近一位日立的机主就反应他的铲斗出现了不能内收的故障,这就没办法继续施工了,今天我们就着重来了解一下如何处理这样的故障。
故障现象前不久一台ZX300挖掘机在工作过程中铲斗油缸突然不受控制了,铲斗只能外翻不能内收,除了该故障问题,机主试验其他动作都正常,这就比较棘手了,所以赶紧找来维修师傅修理。故障分析一般情况下,有维修经验的师傅都会先再现一次故障现象,然后进行初步分析故障原因,以下三点都是能导致铲斗动作异常的常见原因。
打开铲斗先导手柄防尘胶套,查看左右方向操纵先导手柄,并没有发现头有卡死问题,而且反复试验回位均正常所以可以先排除头故障。然后检查先导操纵阀阀芯,由于拆解操纵阀阀芯比较复杂,所以我们决定把工作正常的动臂先导管和铲斗先导管互换,互换先导管之后,动臂工作正常,铲斗故障依旧,没有变化,排除先导操纵阀阀芯故障。铲斗后检查铲斗主控阀,拆下先导阀盖,发现铲斗阀芯处于卡死的状态,这就是明显的故障点。先导手柄头有可能卡死 先导操纵阀阀芯卡死 铲斗油缸主控阀阀芯卡死。故障检查分析:先我们从铲斗简单的故障原因入手检查分析由于阀芯处于卡死状态,维修时千万不要大力来敲打,这样做会适得其反,不仅有损坏的可能,严重的阀芯根本就取不出来了。
这里教大家一个实用方法,可以采取上下交替轻轻敲打的方法,慢慢把阀芯从阀体中取出来,取出阀芯之后,对阀芯发卡的部位用水磨细砂纸研磨然后用清洗剂清洗阀体,全部清洗完毕之后,安装阀芯,阀芯能在阀体里运动自如,无卡顿。
全部恢复之后试机,故障消失。维修师傅进行了试机操作,发现工作了10多分钟之后,铲斗突然又出现了上面的故障,打开主控阀,发现铲斗阀芯又卡死了,取出阀芯后发现阀芯上有铁沫而且阀芯有拉伤的痕迹。经过用磁力棒吸附处理和清洗,去除了铁沫,再次复装。
由于上次试机之后故障再次出现,维修师傅怀疑铲斗油缸里有问题。为了准确性,我们分解了铲斗油缸,打开油缸之后发现,活塞头的位置缺少了一小块铁,找到了问题铲斗根本的原因。铲斗只能外翻无法内收?三步快速解决异常。
当然这样情况还没有达到换件的严重程度,缺少的这一小块铁不影响部件正常使用,所以维修师傅清洗了铲斗的工作油路,保证没有其他的残留铁沫,然后安装试机,经过一个小时的测试,故障没有再次出现。总结由于铲斗的工作频率高,冲击力大,很容易造成铲斗油缸的损伤,所以希望司机在操纵的时候讲究方法,不要硬干,以免油缸损伤还会影响到其他地方,例如主控阀,给主控阀造成不可逆的影响。

装载机铲掘和装卸物料的作业是通过工作装置的运动实现的。装载机的工作装置由铲斗,动臂,摇臂——连杆(或托架)及液压系统等组成(图1—。铲斗用以铲装物料,动臂和动臂油缸的作用是提升铲斗并使之与车架连接,转斗油缸通过摇臂——连杆(或托架)使铲斗转动。动臂的升降和铲斗的转动采用液压操纵。
动臂油缸,铲斗,转斗油缸,摇臂——连杆(或托架)及车架相互铰接所构成的连杆机构,在装载机工作时要保证:当动臂处于某种作业位置不动时,在转斗油缸作用下,通过连杆机构使铲斗绕其铰接点转动,当转斗油缸闭锁时,动臂在动臂油缸作用下提升或下降铲斗过程中,连杆机构应能使铲斗在提升时保持平移或斗底平面与地面的夹角变化控制在很小的范围,以免装满物料的铲斗由于铲斗倾斜而使物料撒落,而在动臂下降时,又自动将铲斗放平。由动臂以减轻驾驶员的劳动强度,提高劳动生产率。
结构型选择装载机工作装置的结构型式分为有铲斗托架和无铲斗托架两种。有铲斗托架的工作装置如图1—1a所示。其动臂和连杆的后端与车架支座铰接,动臂和连杆的前端与铲斗托架铰接,托架上部铰接转斗油缸体,其活塞杆及托架下部与铲斗铰接。当托架,动臂,连杆及车架支座构成的是平行四连杆机构,则在动留提升,转斗油缸闭锁时,铲斗始终保持平移,斗内物科不会撤落。
有铲斗托架的工作装置易十更换铲斗及安装附件,例如将铲斗卸下,在托架上装上起重叉便可进行起重及叉车作业。有铲斗托架的工作装置,结构比较简单,同时,由于转斗油缸及铲斗都是直接铰接在托架上,所以铲斗的转动角较大。但由于在动管前端装有较重的托架,所以减少了铲斗的载重量。
装载机有单斗和多斗两种;如按使用场合来区分,则可分为露天和井下两种。工程机械上常用的是单斗装载机。单斗装载机的类型很多,有几种分类方法。按发动机的功率可分为小型、中型、大型和特大型四种。按装载方式可分为前卸式、回转式和后卸式。
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