规格小型挖机/中型挖机/大型挖机
用途工程建筑等
挖掘机种类履带式挖掘机
报价方式根据车型配置议价
面向区域山东
类型反铲式挖掘机
根据挖掘机回转马达的工作原理可知,挖掘机地法回转的故障与主泵,自压减压阀,回转操作手柄、回转锁定开关、回转锁定电磁阀、回转马达、回转减速器、转回轴承等有关、按照从简到繁的原则,为了避免盲目拆卸,造成不必要的损失,应对有关元件逐一进行分析、排除。
按照挖掘机的整体结构将单斗液压挖掘机分为工作装置、上部转台和行走装置三部分。但对于悬挂式或半回转单斗液压挖掘机来说,一般没有上部转台。按照部件功能,单斗挖掘机主要由动力装置、工作装置、回转装置、行走装置、液压系统和电气控制系统等部分组成。普通反铲液压挖掘机的基本结构组成1—斗齿;2—铲斗;3—连杆;4一摇臂;5—铲斗油缸;6~斗杆;7—斗杆油缸;8—动臂;9一动臂油缸;10—回转支承;11—回转接头;12—回转机构总成;13—主控制阀;14一燃油箱;15—液压油箱;16—液压栗总成;17—发动机总成;18—配重;19一散热器和油冷却器;20—蓄电池;21—链轨节;22—履带板;‘23—行走驱动总成;24—支重轮;25—托链轮;26—履带架;27—上部转台;28—导向轮;29—驾驶室;30—工作灯液压挖掘机的动力源大多采用柴油机,在电力供应方便的场地,也可改用电动机。
工作装置是直接完成挖掘任务的装置,它一般由动臂、斗杆、铲斗等三部分铰接而成。动臂的起落、斗杆的摆动和铲斗的转动都用往复式双作用液压缸驱动。为了适应各种不同施工作业的要求,液压挖掘机可以配装多种工作装置,如挖掘装置、起重装置、装载裝置、平整装置、夹钳装置、推土装置、冲击锤等。上部回转平台(简称上部转台)与行走装置是液压挖掘机其余部件的载体。
回转平台通过回转支承置于行走装置之上,转台上部安装有动力装置、传动系统驾驶室等其他附属装置。液压系统由液压泵、控制阀、液压缸、液压马达、管路、油箱等组成。液压传动系统通过液压泵将发动机的动力传递给液压马达、液压缸等执行元件,推动工作装置动作,从而完成各种作业。电气控制系统包括盘、发动机控制系统、泵控制系统、各类传感器、电磁阀等。
履带式普通反铲全回转式、全液压式单斗液压挖掘机的基本结构形式,所谓全液压即是指其工作装置(包括动臂、斗杆、铲斗及其相应部件)的动作、回转运动及行走(直驶和转向〉均为液压驱动。就其整体结构来说,除底架及行走机构外的其余部件均布置于上部转台上。工作装置部分以铰接形式连接于上部回转平台上,图2-2为其纵向平面图,整个工作装置可在动臂油缸的驱动下绕6点上下摆动,以提升或下降工作装置至要求位置。
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挖掘机刷坡技巧刷坡又叫斜面挖平或找平,跟收坡相似。平行刷挖:就是挖机与坡体平行进退,主要用边齿和侧刀配合回转动作来完成,需要注意的是线形和坡度的控制。(线形:没有放线的地方主要依据视线的判断来控制,挖时上线开挖采用进出交替法来控制直线生成;坡度的控制:没有放中坡线的坡度开挖主要采用划圆弧法和划斜线法来控制坡度的生成)修路用的比较多。
正对刷挖:是指挖机的上体与坡面成九十度整个铲斗进行开挖,当正面挖完后移动挖掘机再重复相同的动作,这种方法主要用于成型的坡面修整,(收坡可采用这种方法)操作控制技巧:侧刷坡主要运用的是大臂下压配合收小臂贴回转的复合操作,铲斗只用于坡面局部刮平。正刷,主要运用压大臂配合收小臂的动作完成,铲斗只根据坡度来调整。
挖掘机刷坡作业刷坡是指斜面挖平或找平,跟收坡相似,在挖掘机操作当中是一项技术活。别小看这轻轻的一抓一放,里面的技术含量可不低。很多挖掘机操作手在刷坡的时候总是不知道如何下手。刷坡又叫斜面挖平或找平,跟收坡相似。我个人认为刷坡还是利用快速高频率小距离(也就两米多的距离吧,感觉不**过三米)的小臂来回摆动比较实用,以小臂轴为圆心以斗齿为外圆。
行成的圆弧。每一次不管你动作配合多合理这种圆弧还是会出现的,只是熟练和经验多一些的利用大臂的同时下降使得这个圆弧近似直线罢了,如此反复利用快速高频率实现看似很平的坡。在土质比较松软一点的情况下,小臂快速的摆动会带动浮松的土随之下滑,这种下滑正好弥补了斗齿划出的痕迹也能使得我们刷出的坡看上去很平。
从左往右刷;因为你的驾驶室在左边,这样有利于利用刷过的坡当参照物由远及近行成一条直线,记住!要想刷的坡直,就要尽量看远处,总看近处你永远刷不直。要是刷的坡是风化沙或者风化石一类的,那就要缩短小臂摆动距离。再硬一些的话干脆就是那斗子一点一点往下抠了。坡的角度有不同,你要和测量人员沟通好,比如1.5的坡就是每下降一米向外扩0.5米。
具体操作有两种方法:平行刷挖:就是挖机与坡体平行进退,主要用边齿和侧刀配合回转动作来完成,需要注意的是线形和坡度的控制。线形:没有放线的地方主要依据视线的判断来控制,挖时上线开挖采用进出交替法来控制直线生成;坡度的控制:没有放中坡线的坡度开挖主要采用划圆弧法和划斜线法来控制坡度的生成,这种方法控制不好的话修出来的坡容易大肚子不好看河道里用的比较多。
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随着挖掘机工作年限的增长,行走部分的履带链接销和衬套在正常工作中会有一定程度的磨损,会导致履带的涨紧度下降,使得挖掘机行走力不足或造成行走机构的过度磨损。所以,要对履带涨紧度进行周期性的调整,这样做可以延长挖掘机履带的使用寿命。如何检测履带涨紧度在调整履带涨紧度之前,先要对履带涨紧度(垂度)进行测量,看它是否处于合适的范围。
根据草图所示,将挖机上部结构旋转90度,然后降下铲斗,把履带提离地面。保持动臂和小臂之间的夹角在90度到110度以内,并将铲斗圆弧部置于地面。在机器下放置垫块以支撑机器。旋转履带倒退整两圈,然后旋转履带前进整两圈。在履带架中部测量从履带架底部到履带片背面间的距离。备注:在完全地洗去粘在履带上的泥土后,检查履带的涨紧度。
调整履带涨紧度也要因地制宜根据不同的施工工地的土质差异。对履带张紧度进行调整,这样做可以延长挖掘机履带的使用寿命。种情况:在遍布卵石的施工工地时做法:履带也好调得略松一些,好处:在行走于卵石上时,可避免履带板的弯曲。*二种情况:土质柔软时做法:履带要调得略松一些好处:履带及轨链节上容易附着泥土,以防止因泥土的附着而产生施加于轨链节上的异常压力。
*三种情况:坚固而平坦的地面时做法:好把履带调得略紧一些。好处:当松动的履带过大时,可能出现与机架接触并损伤机架的现象。履带调整过紧:若履带过紧,会出现行走速度及行走动力下降的现象。这样不仅会导致作业效率的下降,而且由于销和衬套上被施加了过大摩擦力而引起异常磨损。履带调得过松:履带松弛地搭在驱动轮和托链轮上,造成的磨损或损伤更大。
而且,当松动的履带过大时,可能出现与机架接触并损伤机架的现象。这样,即使是加强了的下部行走体,若不进行正确的调整,也会导致意外故障的发生。如何按照操作规程调整履带涨紧度具体操作步骤:调松履带:要调松履带时,用长套筒扳手按照逆时针方向缓慢地旋转阀,润滑脂将从润滑脂出口排出。转开阀一圈至一圈半,便足以放松履带。
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如果液压工作装置动作均缓慢,表明大臂油缸举升缓慢的故障在主供油或总回油部分。若其他工作装置工作速度正常,唯有大臂油缸举升缓慢,则表明举升无力的故障在大臂支路。外观检查主油路外泄漏如果主油路有漏出系统外的油迹,表明是大臂举升无力的故障所在,应顺油迹查明漏油的原因,并予以排除。检查油箱内的油液体若油液严重不足或气泡过多,便是由于主油路压力不足引起的大臂举升缓慢,应加注油液,使之液面满足高度要求。
若是气泡过多,可能是回转接头处油路与气路相通,应更换回转接头密封圈。若油液氧化变质呈黑褐色,并发出有臭味,说明油液变质,应更换。检查油温若系统的油温**过80℃,表明是引起大臂举升缓慢原因所在,应予以冷却。若冷却后故障消失,散热器散热不良或大负荷连续工作时间过长。别外,若油温低时工作正常,油温高时大臂举升速度缓慢,表明油质变坏或系统液压元件磨损,使系统效率降低之故。
前者多发生在使用期。后者多发生在耗损期。检查主安全阀若将安全阀的调整螺柱旋入(每旋入一圈压力变化2.352MPa)压力上升至规定值,且大臂举升速度正常,便是主安全调整不当所致。若调整无效,表明是主安全阀的阀芯卡滞在开启位置或关闭不严所致,应拆下进而检查并予以排除。若调压弹簧折断时,应予以更换。在调整主安全阀时,调压螺柱每旋入一圈但压力不增加(23.52MPa),表明油泵有故障。
若挖掘机大臂举升缓慢故障发生在早期(走合期),吸油道有漏气;若发生在耗损期,油泵磨损严重而泵油效率低所致,应予以修理或更换。检查油缸若油缸举升后操纵阀处于中位时,大臂有明显的自动下降,有可能是油缸密封不良,油缸安全阀关闭不严,油管漏油操纵阀漏油,应进而查明原因并对症排除。若油缸举升缓慢发生在早期,多数是装配油缸时密封件损坏的可能性很大;也有可能在装配时未制造时的机械杂质(金属屑、砂粒等)将安全阀阀芯或单向阀卡在开启位置影响阀芯的关闭;管道接头连接松动密封圈损坏而漏油。
挖掘机并不总是用于挖掘,有时也用于打桩或者铺设管道。因此,用户需要注意铲斗的情况,确保打桩、破碎和行走装置没有问题。还有一个重要的部分是铲斗油缸连接销轴、衬套,一定要对这些地方的松紧进行检查。当用户开动机器移动铲斗、斗杆和后臂时,可能会看到销轴或者油缸的移动,但是斗杆和铲斗却不动,这是因为销轴和衬套部分出现了松动所导致的。
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